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拼出来的“蜕变”
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职工正在清理一二期制粉系统排水沟。 |
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治理后的水钢制粉系统喷煤区域。 |
以前,一提起首钢水钢炼铁事业部制粉作业区的现场管理,干部职工都觉得是件头疼的事,这里设备老化,跑冒滴漏严重……去年6月份以来,按照“SQTI”管理要求,作业区组建了以班组技术骨干、党员干部为主体的“SQTI”突击队,展开了一场消灭涉爆隐患、还原设备本色、规范职工操作的“歼灭战”。
治理初期,困难重重。为转变职工思想观念,坚定大家迈出第一步的信心,作业区决定从现场安全通道开始整改。
3号高炉制粉系统1号、2号干燥炉的盲板阀平台仅有一个独立的安全通道,尤其是2号干燥炉炉顶平台北面和南面不相通,岗位人员点检操作时需要先爬楼梯,然后从煤气管道及吹扫管道上方翻越,通过时存在安全风险。突击队通过实地考察、多次研究后,在2号干燥炉西侧增设了一个连通1号和2号干燥炉的安全通道,消除了安全隐患。尝到改善所带来的好处后,职工们的思想悄然发生了变化,也踊跃参与到改善工作中。
制粉作业区喷煤站自2004年投产至今已有20年历史,原设计没有排水系统,电缆沟里积满了陈年煤粉,不仅电缆线被掩埋,许多堆积物有的甚至超出了地面,一旦电气线路发生故障或者事故,很难查找出故障点,存在安全隐患。当突击队员看到这些积料时也都倒吸一口气,铜锹插下去卷刃、风镐打下去钢钎拔不出来,关键是还不知道电缆线“埋”在哪里。面对这块难啃的“硬骨头”,大家初试受挫后,不免打起了退堂鼓。可突然发生的一次电气故障引起了高炉波动,又坚定了大家降服这只“拦路虎”的决心。
作业区立即根据挖掘情况拟订方案,并按照“一段一策、一天一案”组织实施,事业部从领导到职工每天穿梭于清理电缆沟的各个角落。电缆沟宽度为50厘米—100厘米,最窄处只有40厘米。越往下挖越复杂,因为害怕工具破损电缆线引发事故,遇到“夹”在电缆线中的煤粉时,大家只能徒手慢慢地用竹签、螺丝刀、自制小刮片等小心进行,大家玩笑地说这个过程好像是在“考古”,万事都要小心翼翼,电缆沟越深,越能体现“考古”工作的技术水平。随着清理深度的推进,最深时达到了2米。经过43天的艰苦奋斗,共计清理电缆沟86米,清理出煤粉约164吨。清理完电缆沟后发现这里没有排水系统,于是大家又主动想办法,为电缆沟增设了排水系统。
一次,作业区点检员罗明全、喷煤工刘云在点巡检时,发现一、二期制粉系统中停用设备与在线使用设备混在一起,其中还有一些废弃管道,不仅积灰严重,还有可能出现误判、误开设备设施等操问题,很多时候,职工们需要靠贴近管道听声的办法来判断此管道是否在线使用。面对这一问题,作业区经过再三思考,决定“悬红挂赏”——拆除停用设备设施及管道。“悬红挂赏”令出台一周后,刘云、李瑶等几名职工找到作业区负责人,提出:“出了问题是否有容错机制?”作业区负责人果断答应。同时,作业区也安排专业人员对整改工作进行指导,共同参与整改。“那个时候,3周时间就好像过了3年一样。当1至3层的停用设备、废旧管道被安全稳妥拆除后,所有人的内心都充盈着满满的自豪感。”作业区负责人说起那段日子仍然记忆犹新。
2023年7月,有职工反映,老区制粉主干道上有黑水夹杂着黄水沿公路一直流淌,随着污水的浸泡、大车的碾压,坑坑洼洼的路面存在交通安全隐患。作业区经过排查后,发现是料运、制粉区域内地下消防水管开裂所导致。此消防管道从2004年投入使用至今锈蚀严重,加之地基有下沉现象,管道已被撕裂了多个口子,作业区决定将地下管改为地上管。在检修组张青刚与喷煤班刘璐的带领下,经过11天的处理顺利完成整改,并在事业部的协调下,还组织人员对路面进行了修复。
在这场艰苦的“歼灭战”中,制粉作业区涌现出很多“风云人物”,他们是“百宝箱机器猫”汤伟、“工具全能手”李雨臻、“考古专家”刘璐、“打不死的小强”王军、“点子王”敖学平、“门神”周红……“虽然制粉作业区‘SQTI’现场整改情况不如其他作业区的改善成果那般‘耀眼’,但与原来相比,作业区已经发生了翻天覆地的变化,大家把很多不可能变成了可能。”作业区负责人对车间干部职工的每一份努力给予了高度评价和赞许。

