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通钢能源事业部祛除“病灶”重新“上岗”
通钢公司能源事业部热电作业区于近日对6号机减温减压器装置的减压调节阀进行了修复改造,成功解决了蒸汽减压无法远程控制的难题,又降低了备件成本,取得“一箭双雕”的良好效果。
6号机减温减压器装置是利用余热实现节能的装置,兼具蒸汽热能参数转换功能。通过该装置,可以把蒸汽参数降到需要的合适温度和压力,满足用户需求,达到充分节约热能、合理利用热能的目的。减压调节阀是该装置的关键部件,其是否正常运行,关系到减温减压装置能否正常投运。近日,6号机减压调节阀远程操作出现不灵活现象,操作人员赶赴现场手动操作也失灵,甚至是维护职工将调节阀拆解为电动部位与阀体,电动铝质壳体出现裂痕,阀体依然无法操作。对此,热电作业区决定自行修复调节阀。他们对调节阀进行了深入研究,并结合实际情况制定了修复方案。针对“阀体不动作”“电动部分裂痕”等问题,一部分职工对阀体进行了解体,另一部分职工则处理电动部分。在对阀体除锈除垢后再无卡堵操作。而电动部分裂痕则因铝材质无法补焊,无法达到使用强度。面对新问题,该作业区职工纷纷提出解决办法。“更换电动头。”“但没有同型号的。”“用其它型号的代替。”“外形尺寸能否匹配?”“电动部分与阀体如何连接?”……一系列问题接踵而来。
热电作业区职工通过翻找比对,最终选择一种旧的调节阀电动部分来代替原来的电动部分。虽说电源需要由380伏改成220伏,但能产生的力矩与原来的相近。在检修期间,大家忙碌地对电机情况进行着测试、分离电动与机械组合部分等,你一句、我一句地商量着方案,并尝试拼凑设备零件。大家分工协作,有条不紊,任何一个可修复利用的零件都逃不过他们的“火眼金睛”。直到最后,还是发现少了一个相应的启动电容。“买一个电容的价钱总比买一个阀的便宜。”将购置的电容安装调试后,电动部分满足了现场使用要求。此后,又因电动部分与阀体连接的关键机械部位口径不同,不能很好地稳固连接,作业长张志虎马上安排测绘加工,机械师张秀峰以最快的速度完成加工,一次性解决了问题。仪表的接线、调试、重新整定,让调节阀的严密性等与电脑显示一一对应,满足了生产需求。
经过大家的共同努力,利用废旧阀中可用零件进行组装调试,消除了减压调节阀的“病灶”,减温减压器装置也重新发挥作用。这次修复不仅满足了生产的需要,还增强了职工大胆突破的信心。大家纷纷表示,将对其他制约生产经营的问题大胆攻关,克服“不行、不敢、不能”的畏难情绪,在降成本的道路上勇毅前行。