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首钢长钢轧钢厂出炉辊道“油”改“气”
首钢长钢轧钢厂棒线作业区职工对出炉辊道润滑油进行优化改造,不仅大幅降低了职工劳动强度,显著减少了更换轴承频率,还有效节省了备件费用。
棒线作业区加热组南线的出炉辊道共有15个。其中,1至14号辊为直轧改造项目,轴承全部采用油气润滑,运行稳定。而15号辊是为解决钢坯头部下沉、无法进入轧机问题自行增设的,轴承为干油润滑。因15号辊长期与高温红钢接触,且承受负荷较大,造成轴承座内的干油润滑脂快速流失,每三天就需要进行一次人工加油。在润滑油供应不充足的情况下,轴承润滑效果将大打折扣,易发生轴承损坏问题。据统计,2024年,共更换轴承24盘。
对此,该作业区职工主动出击,成立攻关小组。小组成员扎根现场,围绕15号辊润滑问题,开展了深入研究与细致分析。经过头脑风暴,制定解决方案:将15号辊润滑形式由干油润滑改为油气润滑,并在油气支管上安装分配器,在侧挡盖安装油气接头,再将油气接通,以此实现油气润滑。
方案确定后,职工们立即进行改造。改造完成后,经过一段时间使用,轴承使用效果得到极大改善,无需再进行人工加油,降低了职工劳动强度,节约成本1万余元。