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钢火交融里的“数据智匠”

——记首钢京唐钢轧作业部王星

首钢日报 A02版专版  通讯员 姚治国 2025年10月31日

在首钢京唐钢轧作业部炼钢作业区有这样一位与众不同的“炼钢匠人”——他既能精准把控转炉内1600多度的钢水,又能娴熟驾驭数据库里的海量数据;他既是扎根炼钢生产十余年的“老师傅”,又是推动炼钢智能化革新的“新锐派”。他就是首钢京唐炼钢作业区首席作业长王星,一个用信息化手段改写传统炼钢故事的创新者。

从“经验炼钢”到“智能炼钢”的破壁者。2024年,钢铁行业面临“高产量、高成本、高出口”与“低需求、低价格、低效益”的“三高三低”困境。在公司降本增效目标的指引下,王星带领炼钢作业区开展了一系列降本攻关活动。面对艰巨的降本任务,40岁的他头发已经白了大半,他敏锐地察觉到信息化手段蕴含的巨大潜力,开始思考将信息化手段与全员降本结合起来的方法并付诸行动。他梳理了炼钢工序所有重要数据,认真研究了铁水脱硫、转炉炼钢二级系统中的数据库数据,汇总出数百个最有价值的数据,建立了炼钢工艺数据库。

然而,这种转变并非一帆风顺。在炼钢一线工作多年的老师傅们,早已习惯凭借经验操作和管理,认为多年积累的经验和现有的系统足以应对各种问题,对新的数据库技术心存疑虑。面对质疑,王星深知“实践是检验真理的唯一标准”。有段时间,作业区白灰消耗居高不下,传统做法是靠老师傅们逐个环节排查。而王星通过数据库快速锁定问题原因并改进造渣工艺,白灰消耗成功降低5千克/吨,每月降本120万元。看着实实在在的数据,当初质疑的声音渐渐变成了信服的赞叹。

让数据“活起来”的炼钢“工程师”。在王星看来,建立数据库只是第一步,关键是要让冷冰冰的数据“活起来”。他结合作业区的需求,主导开发了可以容纳炉次报表、生产日报等数据的可视化的炼钢工艺库网站,把复杂的生产数据转化为直观的图表。“就像给炼钢工序装上了‘CT机’”,王星形象地比喻道,“哪里有问题,一目了然。”

这种数据赋能的效果立竿见影。某次丙班作业长通过钢铁料分析报表,及时发现指标异常,最终锁定是废钢质量变差所致。通过快速调整废钢结构,问题很快解决。丙班作业长感慨道:“现在数据推着我们跑,想不精细都难。”

但王星并不满足于此。他深知实现真正的变革需要全员参与。为此,他将以成本控制为核心的OTC竞赛评比体系用到极致,成本考核指标占比高达48%,并设立钢铁料奖励、智慧炼钢奖等多项激励,还进一步完善了容错机制,鼓励创新尝试。一次,某班组为降低钢铁料指标,调整扒渣率,导致铁水回硫升高,王星没有简单考核,而是与团队共同找到了两全其美的解决方案。“他让我们明白,创新可以失败,但不能不创新。”该班组成员说。

在王星的推动下,炼钢作业区形成了“成本控制天天查、班班看、人人控”的氛围。与2024年上半年相比,同铁耗口径下钢铁料消耗、白灰消耗每吨分别降低5千克、3.1千克,提温剂成本、工序成本吨钢分别降低6.5元和36元。

永不止步的“炼钢极客”。翻开王星的履历,一串闪光记录令人惊叹:北京市青年职业技能大赛炼钢工比赛金奖、首都劳动奖章、北京市工业和信息化高级技术能手、北京市工业和信息化转炉炼钢工最佳操作能手……但这位“获奖专业户”最珍视的,永远是下一个技术突破。

在9Ni钢高端品种生产中,王星带领团队实现稳定冶炼;在高级别抗酸管线钢批量冶炼中,他不断优化终点控制,使进站碳合格率显著提升;在大废钢比冶炼试验中,他创新提出双渣、分两次加废钢工艺,解决打火问题,成功实现废钢比的突破;推进转炉智能炼钢项目,三座转炉氧枪自动使用率达95.1%,自动出钢使用率达93.5%,让“黑灯工厂”的梦想照进现实。

“降本的脚步永无止境。”这是王星常挂在嘴边的话。如今,他正带领团队向低铁耗稳定生产的目标发起冲击,并进一步探索人工智能在炼钢中的应用。在这个用代码与钢水对话的“炼钢极客”眼中,每一次技术突破都是对工匠精神的新诠释,每一吨钢的成本降低都是对高质量发展的有力注脚。

站在火光照射的转炉前,王星的眼镜片上反射着跃动的钢花和闪烁的数据流。这或许正是新时代钢铁人的生动写照——一手传承着老师傅的工匠精神,一手紧握数字时代的创新钥匙,在钢与火的淬炼中,书写钢铁新故事。