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铁水奔流间的“效益能手”
——记通钢公司炼铁事业部宋小龙
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在通钢公司炼铁事业部,提起宋小龙,工友们总会由衷称赞:“这位‘技术能手’,总能在最关键时刻啃下‘硬骨头’。”从北京市技术大赛的领奖台到高炉轰鸣的生产一线,从深夜灯火通明的办公室到铁花飞溅的炉前,身为炼铁事业部生产技术室副主任的宋小龙,始终以技术为利刃,破瓶颈、解难题;用担当作盾牌,护稳顺、保安全,在钢铁冶炼的宏大乐章中,谱写着新时代钢铁人的奋斗强音。
筑牢根基,稳住高炉“生命线”。高炉稳定顺行,是钢铁企业无可撼动的“生命线”。2024年初,高炉炉况出现异常波动,宋小龙临危受命,带领生产技术人员,从基础管理破题。重新修订《高炉攻守退》制度,将透气性指数、料尺工作状态等关键指标重新纳入规范体系,让操作有章可循。面对焦炭指标下滑的挑战,他强力推行“攻守退动态调整法”,要求高炉操作者紧贴原燃料变化,按照《高炉攻守退》制度,精准执行每一步调剂指令。正是这份对标准的“较真”,助力高炉逐步摆脱波动“魔咒”,为全年稳定顺行奠定了坚实基础。
精准狙击,清除有害“隐形杀手”。有害元素超标是影响高炉稳顺和铁水质量的“隐形杀手”。2024年,为有效扭转入炉有害元素超标局面,炼铁事业部成立原燃料监督保障组,宋小龙任组长。他精准施策,打出“组合拳”:组织专业技术人员,重新修订有害元素管控标准,并组织更改了三大有害元素负荷的控制标准。对内,严控烧结配料与喷吹煤有害元素的含量,实行日总结、日分析,确保炉内无富集;对外,建立“原燃料质量验收卡”制度,对入厂原燃料实行全流程监管,确保数据真实可靠,真正做到“质不受欺、量不受骗”。2024年,入炉锌负荷环比降低0.03公斤/吨、碱负荷环比降低0.37公斤/吨,让高炉从此吃上了“明白料、放心料”。
精打细算,点燃降本“效益引擎”。“煤气利用率每提升1%,就能省下数十万元的成本!”秉持这一理念,宋小龙与首钢科学家张思斌专家团队深度协同,反复进行技术交流研讨,大胆突破传统操作思路,不断优化装料制度。在稳定“中心气流”的同时,巧妙协同“边缘气流”,并结合“小矿批、高强度”理念,成功攻克了炉顶温度偏高的技术瓶颈。2024年10月、11月,3号高炉燃料比连续两个月创下近四年最优水平。
在节能降耗的战场上,宋小龙同样冲锋在前。他牵头推进的炼铁事业部EMC照明改造项目,每周组织一次项目推进会,部署本周工作及下一步工作计划,确保改造如期完成。2024年完成8978盏灯具的改造升级,预计年节电317万千瓦时,创效257万元;组织推进的风机、水泵节能改造项目,完成19台风机类设备变频改造,年节电2560万千瓦时,年创效2059万元。这些沉甸甸的数字,背后是无数个挑灯夜战和反复推敲,更诠释着他“抠成本如抠自家钱袋子”的执着与担当。
万无一失,驾驭停开炉“高难手术”。钢铁行业的停开炉作业,如同精密而危险的“外科手术”,容不得丝毫闪失。他系统总结以往经验,多次组织技术人员,对相关方案进行完善。2024年,他组织制定了《高炉回收煤气降料面停炉方案》,实现了安全停炉零事故;6月份,3号高炉开炉前,他牵头制定了热风炉烘炉、高炉清料、开炉达产等7个方案,首次成功实现公司高炉开炉不放火渣,并提前一天达产。
“北京市技术能手”“首钢之星”“首钢劳模”“通钢之星”……一项项荣誉,是对宋小龙无数个日夜坚守、攻坚克难、创新求索的最佳褒奖。每一份荣耀背后,都映照着高炉旁他专注的身影,镌刻着面对难题时他坚毅的眼神。宋小龙用实实在在的行动,生动诠释着新时代钢铁人的匠心与担当,以智慧和汗水,在千度炉火中,百炼成钢。
