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首钢长钢轧钢厂从“内”移“外”维修驶入“快车道”
近日,首钢长钢轧钢厂棒线作业区成功对加热炉顶空气换向阀的气缸连接形式进行了优化改造,这一举措不仅使气缸更换更加便捷,还有效减少了能源浪费。
加热炉顶空气换向阀是加热炉控温的关键设备,其气缸的正常运行对温度控制至关重要。一旦气缸损坏,阀门无法正常换向,不仅会影响温度控制操作,还会造成能源浪费。然而,由于换向阀气缸与阀板轴在箱内连接,损坏后必须等待停煤气检修时才能开箱拆解更换,这使得换向阀损坏后无法及时处理,严重影响生产顺利进行。
为解决这一难题,棒线作业区职工主动出击,迅速成立攻关小组。小组成员扎根现场,对设备结构和运行状况进行了多次深入研究与细致分析。经过反复研讨,结合现场实际环境和空间位置,他们决定将换向阀阀板轴与气缸的连接点从箱体内部改到外部,并在气缸杆上安装U型接头,通过销轴与阀板轴固定。这样一来,维修人员在发现问题后可以直接进行拆卸更换,大幅提高了维修效率。
方案确定后,职工们在检修期间迅速完成了改造工作。改造投入使用后,效果立竿见影。更换气缸变得更加方便,维修时间大幅缩短,同时也有效减少了能源的浪费。