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老机床旁的“巧手匠人”

——记首钢水钢物流仓储事业部曾涛

首钢日报 A02版专版  水钢站记者 杨德清 2026年03月27日

在首钢水钢物流仓储事业部机务车辆段加工厂房,一个身影正在老式机床旁忙碌着。他手持卡尺仔细测量,握着锉刀细心打磨,一个个零件在手中慢慢成形。他就是数十年如一日,在钳工岗位上用“金点子”“巧点子”破解生产难题的曾涛。

从装卸工到首席技师。1992年,18岁的曾涛从原水钢技校毕业后,成为原铁运厂装卸队的一名装卸工。2003年,因工作需要转岗到车辆段。初到车辆段,他便被各式机床深深吸引,暗立誓言:要熟练驾驭每一台设备。彼时互联网尚未普及,周末逛书店、淘旧货书摊成了他的常态,《机械构造与原理》等专业书籍被他翻得卷边,字里行间满是注解。他以实践检验理论,以理论指导实操,日复一日地钻研,让陌生的车、刨、钻、铣床成了朝夕相伴的“老伙计”。他也逐渐地从岗位新人成长为手握低压电工操作证、电气焊工高级证、钳工首席技师的“多面手”。

让老设备焕发新生。车间机床多为20世纪70年代的老设备,难以适配新型工艺。曾涛逆向思考,决心“让老设备焕新生”。在车间领导的支持下,他扎根现场反复试验,用一个个“土办法”突破生产瓶颈:设计特种冶金车摇枕专用刨床校正平台与定位夹具,改造630车床加工铁渣车丝杠,制作丝杠轴头焊接定位夹具……这些改装大幅提升了老机床效率,成功攻克多项受设备限制的铁路车辆备品加工难题。

工作中,曾涛始终精打细算、精益求精。每月接到加工计划,他先摸清车辆待修状况与备品需求,统筹规划作业。操作时,为杜绝材料浪费,他常久坐机床旁专注把控细节。2025年,他参与加工旋修轮对16条、刨削摇枕8个、侧架16个,加工各类螺栓、孔套等百余件,有效缓解了车辆备品短缺困境,为企业降本增效赋能。

把同事的事当成自己的事。“把同事的难题放心上,把技术创新落实处”是曾涛的信条。内燃机车电瓶重达30公斤,仅预留两个窄小拿取孔,全量更换时,维修人员手指常被勒得红肿。曾涛默默记挂,反复尝试设计工具却屡屡碰壁。直到看到送水师傅的水桶手环,他才获得灵感。他利用工闲时间找来铁板切割打磨、焊接手环、刷涂防锈漆,经多次调试,便捷的电瓶拿取工具顺利完成。电工试用后欣喜不已:“老曾,你可帮我们解决了大难题!”

铁水罐盖长期承受千余度高温,每两个月就需检修,耗时费力。曾涛主动攻关,经反复改造将其寿命延长至半年,却仍不满足。他先后尝试更换不锈钢板,成本过高放弃;铺设石棉面板,耐热不足失败……不服输的他耗时近半年翻阅资料,终于找到可耐1400度高温的隔热板及配套粘接剂。他和徒弟谢禄豪趁检修间隙细致作业,精准涂刷粘接剂、贴合隔热板,延长了罐盖寿命,减轻了团队压力。

攻克“老大难”的巧思。清理铁路边沟和道砟的挖掘机作业时抖动剧烈、履带磨损快、故障频发,是一线“老大难”。曾涛萌生了“为挖掘机装铁轨轮对”的想法,却因找不到适配轮对而搁置。2025年,他在炼铁事业部烧结机检修中,意外发现更换的台车轱辘与挖掘机轮对完美匹配,便挑选4个磨损较轻的轱辘带回改造。利用碎片化时间,他在52年“高龄”的老式车床上反复测量调试,耗时三个月完成改造。然后又针对传动轮过重问题,用无缝钢管加工出轻量化配件。改造后的挖掘机平稳行驶在铁轨上,作业时间缩短三分之一,实现“陆地+铁轨”双场景作业,效率大幅提升。

一点一滴的改造,让曾涛连续四届获评“铁运工匠”,并获2024年度贵州省机械冶金建材工会“金牌工人”、第十七届“最美水钢人”称号。

“巧匠”曾涛的“巧”,是脚踏实地的钻研、是精益求精的坚守、是心系岗位的担当;他的“匠”,是数十年如一日的执着、是对技术的敬畏、是对岗位的忠诚。未来,他依然会坚守岗位,让“巧匠”发光发热。