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首钢水钢把想法变成办法

——首钢水钢物流仓储事业部职工一线创新故事

首钢日报 A02版综合新闻  水钢站记者 杨薇薇 2026年04月01日

物流仓储事业部工电段职工正在对首钢水钢4号高炉片区道岔混凝土枕木进行大修。

在首钢水钢物流仓储事业部生产一线,职工们将源于日常、用于岗位的朴实想法化作一个个“金点子”。这些源自基层的智慧火花,悄然破解着生产难题,持续提升着作业效率,成为推动发展的“隐形引擎”。

在4号高炉片区道岔砼枕化大修中,一场来自职工的“智慧攻关”引人注目。如果沿用传统组装方式,三组道岔仅装配环节就需耗时15天。面对这一瓶颈,工电段职工聚在一起反复琢磨,最终创新提出“定人定责、定标定位、核号定位”的“三定”装配法。他们梳理出道岔装配任务清单,逐项明确责任人与完成时限——职责一目了然、分工清晰有序,流程顺畅了,配合也更加默契。结果令人惊喜:以往每组道岔需要5天,这次三组道岔仅用4天便全部完成,装配效率成倍提升,为整体大修抢出了宝贵时间。

有了成功经验,在铁水小站道岔大修中,大家继续动脑筋、想办法。他们提前制作专用模具,将岔尾砼枕的几何尺寸在施工前精准固定,省去了现场大量反复调整的环节。这一改进,让每组道岔大修节省近两小时,效率再一次被“小创意”刷新。

优化工艺提效率,降本增效同样成为职工创新的着力点。铁路工李顺祥常常利用周末时间,自发维修各类机具,一年下来累计修复84台,创效30余万元。类似这样的降本故事还有很多:清理废弃水泥枕“变废为宝”、回收旧枕木和废旧钢铁再加工利用……这些来自一线的“小修小改”和“节约窍门”,汇聚成实实在在的效益。

创新不止于个人。技术骨干牵头研发的“道碴筛分系统”投入使用后,实现了资源循环利用,有效降低了采购成本。同时,职工们还为装载机加装“防冲报警装置”,用技术手段将事故隐患稳稳挡在门外。在首钢水钢物流仓储事业部,一个个从一线萌发的“金点子”,正如涓涓细流汇成江海,结出丰硕的“效益果”,也为厂区铁路运输的安全顺畅筑牢了根基。