
首钢矿业水厂铁矿陈小松创新工作室开展课题攻关。
成本,是企业生存发展的生命线,而极低成本运行,则是提升核心竞争力的关键一招。2026年以来,首钢矿业水厂铁矿锚定极低成本运行目标,坚持“全局统筹、全员参与、全流程管控”理念,引导各作业区打破固有思维,聚焦痛点难点,从技术革新、管理优化、设备升级、全员创效等多维度破局,以务实之举破解成本难题,走出了一条内涵式降本增效的新路径。
技术革新破瓶颈:
以“智”提效 向创新要效益
技术创新是降本增效的核心引擎。首钢矿业水厂铁矿各作业区通过技术改造与工艺优化,从源头减少能耗与损耗,实现了“以技节本、以新增效”。
采掘作业区WK-12C立电铲除尘风机,此前采用工频直接启动、不间断恒速运行模式。日常作业中,风机持续高速运转,造成巨大的电能浪费。为此,采装技术创新工作室组建课题攻关小组,跟班作业、记录数据,最终将风机由工频恒速运行改造为变频分档运行,精准匹配“满斗挖掘50Hz、常规作业37Hz、待机待车27Hz”三档调速模式。“改造后,风机运行更平稳,噪音小了,我们的维护量也减少了。”工作室负责人张超说。经测算,这项小改造年可节约电费1.4万元,真正实现了“小投入、大回报”。
选矿作业区则聚焦低压电机能耗偏高问题,加速推进电机换代升级。技术点检王建伟介绍:“原来的32台Y系列电机能效低、损耗大,长期运行电费开支不小。”为降低用电成本,该作业区采用同功率YE4系列超高效异步电动机进行替换,目前已顺利完成11台电机更换。改造后的电机运行温度明显降低,能耗也大幅下降,每月可节省电费1.5万元。待32台全部改造完成,降本成效将更加显著。
此次电机换型改造,既解决了原有电机能耗偏高的痛点,又实现了“低成本、高成效”的目标,为生产提质降本注入了新动能。
管理优化挖潜力:
以“精”管控 向细节要效益
精细化管理是实现极低成本运行的关键路径。各作业区眼光向内,优化作业流程、动态调控资源,从细节中“抠”出成本。
汽运作业区针对印子峪采场道路维护成本高的问题,对作业流程进行“手术式”优化。现场负责人侯滕捷算了一笔账:“以前每天部署1台推土机和1台装载机专职负责印子峪采场道路平整与环境整治,无论作业量大小都全程待命,燃油消耗不小。”针对这一痛点,汽运作业区深入梳理作业流程,针对白天道路损耗相对较高的实际情况,优化道路维护时序与工序衔接,增加白班工作量,在夜间道路损耗较低的时段停用一台装载机,实现设备动态压减。运行一段时间后,设备燃油消耗量同比下降29.4%,实现了保障生产与降本增效的双赢。
排岩作业区则推行“精细化运维+全员管控”模式,从设备运维、能源管控、修旧利废等方面挖潜降本。针对漏斗频繁粘料、每天要动火清理的顽疾,综合班班长宫立杰带领职工反复研究,通过优化漏斗设计,从源头降低了动火频次与材料消耗。同时,作业区还深化能源精细化管理,开展“顺物流”启车模式数据优化攻关,通过分析各设备启停时序与载荷关系,科学编排启停流程,减少空载与高耗能运行时间。发动全员开展“修旧利废、小改小革”活动,设立6项技术创新类课题,形成“人人想降本、人人能降本”的良好氛围。2026年以来,排岩皮带系统作业率完成较计划提升7.84个百分点,电耗完成较计划降低0.19千瓦时/吨。
设备升级优配置:
以“绿”降本 向技术要效益
设备是生产运行的载体,优化设备配置、提升设备效能,是实现极低成本运行的重要支撑。
筑排供电作业区紧扣极低成本运行与绿色矿山建设,在上级部门的大力支持下,引入纯电动装载机替代传统燃油设备。
在建材装车现场,电动装载机安静作业、无尾无烟,与传统燃油装载机形成鲜明对比。“之前使用的980L型燃油装载机,单吨装车成本高达0.504元。”筑排供电作业区内燃点检付孟健说。如今,电动装载机将单吨成本降至0.064元。据测算,单台纯电动装载机年电费仅13.8万元,较燃油设备节省能源费用63.25万元,加上省去的保养及耗材支出5.8万元,合计降本69.05万元。绿色与效益在此刻完美统一。
尾矿作业区则向设备渗漏“顽疾”开刀,通过推广新型机械密封技术,实现低成本提质。针对渣浆泵传统填料密封效果差、常渗漏的问题,该作业区将传统填料密封系统更换为新型机械密封。技术点检王文瑞表示:“改造投入小、见效快,新型机械密封的使用寿命是原来的数倍,彻底杜绝了渗漏,设备洁净度和运行稳定性大幅提升。”这一举措不仅避免了水资源和物料浪费,更以极低的运行成本,大幅提升了设备的可靠性、安全性与经济性。
全员创效聚合力:
以“心”降本 向共识要效益
极低成本运行离不开全员参与。各作业区集思广益,让降本增效成为每一位职工的自觉行动,形成“上下同心、全员创效”的良好局面。
穿爆作业区曾长期受钻杆接头频繁断裂的困扰,不仅影响钻机作业,还增加了后期工序的工作量和成本消耗。通过广泛征求职工意见,他们打出“组合拳”:加大钻杆修复力度,对更换下的副杆进行焊片修复,安装在主杆上使用,提高复用率;与钻杆生产厂家密切沟通,从源头加强质量管控,对管体、接头进行探伤检测,降低退刀槽处的硬度,增加韧性;试验加大钻杆直径10毫米,以延长钻杆使用寿命。多措并举下,钻杆年度消耗减少2根,降低费用11.8万元。
开发作业区则创新管理模式,推行承包制与技术改造相结合。该作业区主任马永杰介绍:“我们全力推进棒磨机钢棒承包、筛片承包,目前初步采购意见已通过专业审核,招标采购后,预计比2025年节省钢棒消耗90余万元,降低筛片成本21万元。”此外,该作业区还加大了节能创新改造力度。粗精矿处置采用单独供水拉管道,每月可节约耗电约3400千瓦时;湿筛泵1号电机由160千瓦增容至200千瓦,提升湿线处理能力,降低电耗0.01千瓦时/吨;优化检修模式,取消中细破机更换衬板每周8小时单系列检修,将每月27小时检修分成四次,年可节约电量37.55万千瓦时,节省电费19.9万元。
涓滴之力,汇聚成河。水厂铁矿将持续深化极低成本运行理念,不断探索降本增效的新路径、新方法,以更务实的举措、更有力的行动,推动极低成本运行向纵深发展,为首钢矿业打造安全绿色智慧冶金矿山头部企业贡献更大力量。